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當(dāng)前位置:首頁>>新聞中心>>技術(shù)文章 ? 氧含量分析儀用于熔煉電除塵器中對硫含量控制的技術(shù)方案
文案編輯:宜昌盛達科技有限公司 閱讀量:955 次 發(fā)表時間:2023-12-08 15:15:23
河南某冶金公司采用富氧底吹造锍捕金自熱熔煉技術(shù),將金精礦和含硫銅精礦配比后入爐冶煉,其中,有色冶煉熔煉電除塵器工段需要配備氧含量在線分析儀,用來監(jiān)測出工藝中的氧氣含量,實現(xiàn)硫含量的控制,具體工況和解決方案如下:
當(dāng)有色冶煉熔煉電除塵器進口氧氣含量不足時,在高負(fù)壓的作用下,底吹爐下料口部分原料未充分燃燒,隨煙氣進入熔煉余熱鍋爐的上升煙道,進入鍋爐中,再進入熔煉電除塵器設(shè)備中。此時的煙灰含硫量較高,顏色很黑,已掛壁,在設(shè)備中容易堵塞堆積,而且還含有大量可燃物質(zhì),在電場高溫環(huán)境下遇到空氣容易發(fā)生二次燃燒,致使電場溫度升高,損壞電場設(shè)備。
案例分析:
2019年,某公司的熔煉系統(tǒng)開始投料試生產(chǎn),由于初次運行,工藝未經(jīng)過優(yōu)化,在運行期間遇到了以下問題:
1、白煙塵含硫量高,顏色為黑色,煙塵結(jié)塊,大量煙塵后移,導(dǎo)致硫流失;白煙塵出現(xiàn)二次燃燒,黑色煙灰在負(fù)壓作用下進入熔煉電除塵器工段,被電場手機沉積在灰斗中,由于殘硫量高,灰斗中的黑色煙塵發(fā)生二次燃燒,形成結(jié)焦,堵塞灰斗,導(dǎo)致熔煉底吹爐被迫停車檢修清理,而且陽極板、陰極板在高溫環(huán)境下變形,影響設(shè)備安全運行,灰斗清理增加了員工的工作強度;
2、電場收集的煙塵經(jīng)過熱埋刮板機集中輸送到氣力輸送倉式泵,加壓后輸送到打包站進行集中打包,由于電除塵器收集下來的白煙塵含硫量高,在設(shè)備倉式泵倉體中發(fā)生自燃,形成結(jié)塊堵塞倉式泵,造成該設(shè)備不能正常使用。
3、在倉式泵無法使用時,只能進行人工噸袋接包,但是大大增加了勞動量,而且是交叉作業(yè),有很大的安全隱患。打包的煙灰由于溫度過高,塑料編織袋容易被燒毀??諝膺M入會導(dǎo)致部分已經(jīng)打包好的煙灰出現(xiàn)自燃現(xiàn)象。
該公司為了解決以上問題,在熔煉電除塵器出口處配備了氧含量在線分析儀,根據(jù)測量電除塵器出口的氧氣含量,及時調(diào)整補負(fù)壓和補風(fēng),將氧氣濃度由1%提升至5%。氧氣含量提高后,白煙塵含硫量從12%降低至7%,電除塵器收集的煙灰變成灰白色干散狀,沒有出現(xiàn)二次燃燒的現(xiàn)象,電除塵器的收塵效率也大大提高,倉式泵中沒有出現(xiàn)結(jié)焦的問題,整個工藝正常運行。
本文關(guān)鍵詞:氧含量在線分析儀,氧含量分析儀,氧氣分析儀
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