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當前位置:首頁>>新聞中心>>技術(shù)文章 ? 窯尾氧含量分析儀在水泥回轉(zhuǎn)窯中的應(yīng)用
文案編輯:宜昌盛達科技有限公司 閱讀量:853 次 發(fā)表時間:2024-06-21 09:37:15
寧夏某水泥企業(yè)有一條5000t/d熟料生產(chǎn)線,兩條相同的立磨系統(tǒng),設(shè)計能力220t/h,煤粉制備擁有兩臺球磨機,為了滿足環(huán)保排放的要求,煤磨廢氣進入尾排風(fēng)機出口位置,安裝在線氧含量分析儀進行監(jiān)測,窯尾實時氧含量在6.8%~7%,氧含量偏高,達不到公司的超低排放要求。
根據(jù)《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》要求:對于水泥窯和窯尾余熱利用系統(tǒng)排氣、采用獨立熱源的烘干設(shè)備排氣,需要同時對排氣中的氧含量進行監(jiān)測,實測大氣污染物排放濃度按公式換算為基準含氧狀態(tài)下的基準排放濃度,并以此作為判斷排放是否達標的依據(jù)。
2022年該企業(yè)通過一系列的技術(shù)改造,如窯頭窯尾密封改造、生料入窯系統(tǒng)收塵點改造、煤磨皮帶秤改密封喂料器、立磨排渣溜子增加緩沖箱、磨輥密封改造等改造后,兩臺立磨和一臺煤磨運行時,窯尾煙囪排放氧氣含量穩(wěn)定在4.8%~5.2%,降低了1.8%~2%,實測二氧化硫和氮氧化物排放濃度分別為18.94mg/m3、65.21mg/m3,按照監(jiān)測的氧氣含量折算排放濃度為:二氧化硫排放濃度13.02mg/m3,氮氧化物排放濃度44.83mg/m3。從數(shù)據(jù)上可以看出,該企業(yè)實現(xiàn)了超低排放,大大提升了企業(yè)效益。
綜上所述,該企業(yè)通過使用在線氧含量分析儀進行實時監(jiān)測,并不斷優(yōu)化現(xiàn)場工藝,排查現(xiàn)場跑冒滴漏點,持續(xù)穩(wěn)定的控制低氧含量,從而實現(xiàn)了企業(yè)超低排放的目標。
本文關(guān)鍵詞:氧化鋯分析儀,氧量分析儀
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